智能“大脑”守护“大动脉”:潞安化工古城煤矿井下极速排险
近日,潞安化工古城煤矿主运输远程集控系统在南翼主运巷道的排险中发挥了“千里眼”和“指挥棒”的作用,成功避免了生产中断。
4月11日凌晨,潞安化工集团古城煤矿井下南翼主运巷道内,一场与时间赛跑的排险行动悄然展开。从系统预警到隐患排除、恢复正常运输,全程仅用了42分钟。这场“急速排险”,正是古城煤矿多年来深耕主运输系统智能化建设的成果显现。
凌晨时分,古城煤矿皮带队集控室弹出黄色预警:南翼主运巷道CST可控启动传输装置压力波动、扭矩不稳,胶带运速骤降至3.0m/s,设备保护机制同步触发。
“放在以前,这样的异常根本不可能这么快发现、这么快处置。”古城煤矿皮带队队长鲍跃华有着18年井下设备维护经验,他深知传统人工巡检的局限。南翼主运巷道绵长,过去一次巡查要近2小时,设备细微异常很难及时察觉,一旦发生故障,常规处置至少需2小时,极易造成生产中断。
随着古城煤矿主运输远程集控系统的建成,这一局面发生了根本转变。该系统以地面操作为主导,实现了主斜井、东翼上仓、东翼、南翼、西翼共5条主运输皮带的集中控制、远程控制和就地控制等多种模式。系统具备整个煤流运输线的工艺流程场景模拟展示功能,可实时采集并监测设备运行状态、参数信息、启停状态、动态流程及报警信息。更重要的是,它可根据预设逻辑实现“一键停机”。发出停机指令后,系统自动监测胶带机速度和煤量,待检测到空载时,顺煤流逐步停机,既安全又高效。
正是这套智能化系统,在此次排险中发挥了“千里眼”和“指挥棒”的作用。正在巡查的鲍跃华接到预警后,带着工具仅用12分钟便抵达现场。结合监控后台实时传输的压力、扭矩、带速等参数,他和技术人员仅用几分钟就锁定了隐患根源——CST驱动系统液压控制阀轻微卡滞、冷却油路流量不足,避免了盲目排查的耗时。
“以前靠听声音、看运转判断设备状态,现在在监控室大屏幕上就能实时查看各项数据,哪怕是细微波动都能精准捕捉。”亲历了从人工巡检到智能值守的跨越式转变,鲍跃华感慨万千。如今,系统全天候值守,自动预警,故障响应时间缩短至30秒以内,设备联动效率提升20%,极大减轻了工作量,也提升了隐患处置效率。
“这套系统投用后,井下设备隐患响应时间大幅缩短,处置效率提升近一半。”古城煤矿相关负责人表示,此次排险较常规处置节省近1小时,成功避免了生产中断。
从“人工巡查靠脚步”到“智能监控靠数据”,从“被动处置”到“主动预警”,古城煤矿正以智能化建设筑牢安全生产防线,守护矿井稳产保运使命。
编辑:梁恒维
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